从零开始做四轴
四轴飞行器吧
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level 7
emmmm,买现成的模块没什么意思,打算自己做一个四轴,期间会有很多很多的问题与困难,但是我相信在自己动手的同时也会学到很多知识,所以特开此贴,这会是个漫长的过程,但是我相信自己可以坚持下来[呵呵]
要是有兴趣的小伙伴可以一起讨论,从机架的结构设计,到飞控的算法设计,再到整个四轴的电路设计,都自己动手!我的嵌入式专业的,对单片机编程还算有些了解,PCB设计就得靠一点点实践了,机架设计的话我也会一点点SolidWorks,应该可以派上用场,不过空气动力学什么的就完全不知道了。。。一点点学吧
2018年01月29日 14点01分 1
level 7
emmm,先考虑下电机和电调吧,暂时考虑无刷电机,不过在某宝看四轴用的无刷电机介绍里的KV值是什么概念啊。。。还有,好像都没说电压电流这些参数,要不先买4个回来试试?
2018年01月29日 14点01分 2
因为工作原因,所以只能有空做做,这个帖子会是个漫长的周期。。
2018年01月29日 14点01分
卖家没告诉你kv越大的转速越快力小,反之则反,大kv的用小桨小kv的用大浆
2018年02月03日 14点02分
KV值百度上说是电压没增高1V电机空载状态下就增加多少转
2018年07月07日 01点07分

2018年07月07日 01点07分
level 11
加油,顶[吐舌]
2018年01月29日 14点01分 3
谢谢[吐舌]
2018年01月29日 14点01分
“”
2021年06月06日 07点06分
level 7
我的计划是这样的,先搞明白无刷直流电机怎么转(1.转起来 2.控制正反转 3.控制转速),粗略的了解了一下,好像无刷直流电机直接接直流电是转不起来的,要通过控制相位来转动无刷电机,感觉和以前用的步进电机有点相似。
先买材料做实验让电机转起来再考虑飞控吧[开心]
2018年01月29日 14点01分 4
无刷是三相交流...
2018年01月29日 16点01分
@LHF20000726 额,社会社会|・ω・`)
2018年04月13日 13点04分
level 7
在网上浏览了一圈,大部分的DIY教程不是教你怎么组装一台四轴,就是给你现成的代码,也没有讲的很细,很有难度啊,现在碰到的第一个问题就是,电调该给什么样的控制信号才能驱动电机转动。。
2018年01月29日 15点01分 5
这个随便找个飞控代码看看就知道了...1~2ms的区间是油门量,50hz给就行...
2018年01月29日 16点01分
电调需要30%占空比的方波,哦是大波[滑稽][滑稽]就可以让他转了。abc三项排列组合[滑稽]
2018年01月29日 23点01分
@LHF20000726 有点像PWM控制
2018年01月30日 00点01分
@勇气之翼🔥 没错就是pwm...某些低端电调给错信号会报废,比如xxd我就弄坏一个...小心测试...
2018年01月30日 01点01分
level 13

2018年01月30日 00点01分 6
level 2
你连电调也要自己做吗?那估计要有一阵子了[真棒]
2018年01月30日 03点01分 7
电调暂时买现成的,主要是研究飞控这一块[吐舌]
2018年01月30日 11点01分
level 7
这楼留个目录吧,给帖子长了以后使用,以后我会把一些制作心得写在帖子里,分享给大家
2018年01月30日 11点01分 8
813288479 扣群,有兴趣的小伙伴可以一起讨论
2018年06月27日 01点06分
查无此群,加个QQ号,交流交流,851050007
2018年07月06日 07点07分
level 7
因为对大功率器件不熟悉,所以电调还是先买现成的,以后可能会自己做集成到机身上,这样也能减轻一些重量,今天买了5个电机+电调还有螺旋桨,等到了之后就可以开工实验了,我先去研究一下电调的控制信号了
2018年01月30日 11点01分 9
level 7
还研究无刷电机怎么转的,,,没必要研究这些,黑箱操作就行,多看贴吧,自己买设备做就行了,边做边解决问题,等你做完了,也差不多入门了,等你飞起来了,差不多就懂个一二了
2018年01月31日 15点01分 10
黑箱操作的意思是指?
2018年02月01日 03点02分
@勇气之翼🔥 不用管是什么原理,知道怎么用就行了
2018年02月01日 04点02分
level 2
顶 做机架的时候通知一下
2018年02月01日 14点02分 13
好的,我暂时是用的现成的F450机架,以后肯定会自己做的
2018年02月05日 02点02分
level 6
入魔了又会想着换飞控上大机身换电机电调,玩图传长续航改传输距离,到后面不想玩了又退魔回血,一堆零配件各种出
2018年02月03日 14点02分 15
现在用着可以超远程控制的自制飞控+4g图传,却只能把它上到s500架子上...想退四轴入固定翼...
2018年02月03日 15点02分
回复 LHF20000726 :大佬。。。
2018年02月05日 02点02分
大概是这样。
2018年04月19日 12点04分
level 7
目前进展:
电机电调什么都买回来了,还是买的好盈乐天的20A电调,感觉正规点。。
因为这两天公司搞年会一直没空,所以今天才开始测试。
先写了个简单的pwm程序来测试一下电调,是可以正常工作的。
我目前使用的是好盈乐天X-Rotor 20A电调,就是下面这个
连接方式很简单,电调3个接口,电机3根线,插上,顺序无所谓,需要换电机旋转方向的时候,把随意其中两根线调换一下就行。另外一边红黑线不用说,VCC和GND,还有一根双绞线,白的是信号连单片机的PWM控制腿,黑的是GND连单片机的GND,这款电调不带BEC,需要额外使用模块来给飞控供电。这个以后再说。
然后就是控制电调啦
如网上说的一样,50Hz PWM信号,可以启动电调正常工作。
每个周期,给1ms高电平,就是最低油门,此时电机是不会转的,我测试的是大概要给1.1ms才会启动,1.05ms是保持最低转速,再低电机就停了
每周期高电平保持2ms则是最高油门,超过一点点好像没关系,我试了一下给2.5ms,电机就直接停了。。。
目前的情况就是这样,只要4个电机都能稳定工作了,那么我就要开始考虑飞控的程序了
2018年02月05日 02点02分 16
50hz的pwm反应可能有些慢,实测400hz可以用
2018年02月05日 15点02分
@1205509119lxh 好,我调整一下
2018年02月06日 01点02分
2018年02月06日 01点02分
@1205509119lxh 试了一下调整到400Hz了,可以控制,还是低油门1ms高电平,高油门2ms高电平
2018年02月07日 04点02分
level 11
楼主有GPS失控返航的思路吗,感觉实现起来好难[不高兴]
2018年02月05日 15点02分 17
还没做到那块去。。。做到了再慢慢想吧。。。
2018年02月06日 01点02分
gps巡航你写了么,层主
2018年02月06日 13点02分
@_罗密欧揍英台 还没,我的思路是利用反三角函数求出角度,赋给偏航角的期望,转向后前进,再然后每隔一段时间修正一次,不过如何提取经纬度还是个问题
2018年02月06日 14点02分
@1205509119lxh 嗯嗯,你觉得巡航点的时候,机头用朝着航点么,我看一些视频,返航好像机头的方向并没有改变
2018年02月06日 14点02分
level 1
加油
2018年02月06日 04点02分 18
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